信息摘要:1.氣田污水處理工藝流程 1.1外來不含醇污水首先進(jìn)入密閉卸車裝置進(jìn)行沉降分離,過濾掉部分雜質(zhì);然后經(jīng)過轉(zhuǎn)水泵進(jìn)入調(diào)節(jié)水罐進(jìn)行二次沉降分離; 1.2靜置分離后,污水再經(jīng)濾加壓泵加壓進(jìn)入綜合除油沉降器,在綜合除油沉降器內(nèi)加入絮凝劑進(jìn)行除油沉降; 1.3然后進(jìn)入自動過濾裝置對水中殘留的雜質(zhì)及油污進(jìn)行過濾,過濾后進(jìn)入凈化罐,在凈化罐入口處加入殺菌劑;凈化水罐水質(zhì)化驗合格后進(jìn)入回注系統(tǒng)回注。2.廠區(qū)污水處理流程 各單元來的生產(chǎn)污水,主要是自動過濾裝置反沖洗水,經(jīng)各個污水池、污水井匯入污水池,經(jīng)過..
1.氣田污水處理工藝流程
1.1外來不含醇污水首先進(jìn)入密閉卸車裝置進(jìn)行沉降分離,過濾掉部分雜質(zhì);然后經(jīng)過轉(zhuǎn)水泵進(jìn)入調(diào)節(jié)水罐進(jìn)行二次沉降分離;
1.2靜置分離后,污水再經(jīng)濾加壓泵加壓進(jìn)入綜合除油沉降器,在綜合除油沉降器內(nèi)加入絮凝劑進(jìn)行除油沉降;
1.3然后進(jìn)入自動過濾裝置對水中殘留的雜質(zhì)及油污進(jìn)行過濾,過濾后進(jìn)入凈化罐,在凈化罐入口處加入殺菌劑;凈化水罐水質(zhì)化驗合格后進(jìn)入回注系統(tǒng)回注。
2.廠區(qū)污水處理流程
各單元來的生產(chǎn)污水,主要是自動過濾裝置反沖洗水,經(jīng)各個污水池、污水井匯入污水池,經(jīng)過污水提升泵轉(zhuǎn)至均質(zhì)調(diào)節(jié)池,然后再經(jīng)污水提升泵轉(zhuǎn)入調(diào)節(jié)罐與外來生產(chǎn)污水一同經(jīng)過處理后回注。
3.污水處理系統(tǒng)管線腐蝕現(xiàn)狀
蘇里格第二天然氣處理廠污水處理系統(tǒng)管線絕大部分為雙金屬復(fù)合無縫鋼管,由于材質(zhì)特性、焊接工藝問題,加上污水處理系統(tǒng)污水水質(zhì)的特性,隨著運行時間的增長,污水處理系統(tǒng)多處管線焊縫出現(xiàn)砂眼破裂,造成了污水處理系統(tǒng)多次停運影響了正常的生產(chǎn)運行主要腐蝕特點表現(xiàn)為以下四點:
3.1管線腐蝕速度快,污水處理系統(tǒng)管線腐蝕砂眼在2009年9月,而2010年1l月一個月內(nèi)污水處理系統(tǒng)管線共出現(xiàn)4處腐蝕穿孔的現(xiàn)象,可見腐蝕發(fā)展速度之快。
3.2管線腐蝕的另一個特點就是腐蝕深度越來越大,而且穿孔頻率越來越高,pp管嚴(yán)重的腐蝕,妨礙了污水處理系統(tǒng)的正常運行
3.3管線腐蝕主要部位為焊縫處。目前對污水處理系統(tǒng)管線埋地管線整改6次,發(fā)現(xiàn)污水處理系統(tǒng)管線直管段腐蝕現(xiàn)象較輕,主要腐蝕部位為管線焊縫處。
3.4污水處理系統(tǒng)直管段腐蝕主要原因為外壁防腐不到位。在2010年11月發(fā)現(xiàn)的管線腐蝕沖孔現(xiàn)象中發(fā)現(xiàn),有2處為管線外壁腐蝕層損害,造成管線腐蝕穿孔.